9月9日,在貴陽召開的現(xiàn)代煤化工暨新一代煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)研討會上,新一代煤制乙二醇技術(NCTEG)千噸級中試工業(yè)試驗考核結果出爐:噸產(chǎn)品生產(chǎn)成本約為3985元,比一代技術降低1000余元。中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會會長李壽生表示,新一代技術的開發(fā)將引領煤制乙二醇技術創(chuàng)新發(fā)展方向,提升煤制乙二醇產(chǎn)品競爭力。
根據(jù)考核結果,其單位產(chǎn)品綜合能耗為2.097tce/t,原料氣消耗為3006.1Nm3/t,乙二醇選擇性大于95%,產(chǎn)品優(yōu)級品率達到88.4%.與一代技術相比,新一代技術催化劑成本降低60%以上。
“從考核結果看,這次工業(yè)試驗取得了成功,打通了工藝流程,總體運行平穩(wěn)。與一代技術相比,新技術進一步優(yōu)化了工藝流程,加強了環(huán)保和安全控制,催化劑性能顯著提升,乙二醇產(chǎn)品質(zhì)量更好,生產(chǎn)成本也更具優(yōu)勢,我們期待新技術早日實現(xiàn)工業(yè)化?!笔?lián)合會副秘書長、煤化工專委會秘書長胡遷林對該技術進行了點評。
據(jù)介紹,新一代煤制乙二醇技術是中科院福建物質(zhì)結構研究所在一代技術基礎上,經(jīng)過近10年的研究和攻關而成。據(jù)技術負責人、中科院福建物構所姚元根研究員介紹,新技術建立了全新的工藝技術流程;開發(fā)了3種新型催化劑體系,實現(xiàn)了貴金屬的高效利用和有毒金屬鉻的替代;噸乙二醇催化劑成本由300元降至100元以下?!按送猓录夹g含酸廢水經(jīng)稀硝酸催化還原單元處理后含酸量小于0.01%,含氮廢氣經(jīng)吸收處理后達標排放,含氫含碳等廢氣經(jīng)火炬燃燒后達標排放?!币υf。
該技術的千噸級中試工業(yè)試驗項目由中科院福建物構所與貴州鑫醇能源有限公司聯(lián)合實施。該項目于2017年2月開工,2018年5月打通裝置全流程,目前已實現(xiàn)1000多小時的工業(yè)試驗,并產(chǎn)出合格乙二醇產(chǎn)品。該技術30萬噸/年工業(yè)示范工藝包目前正在編制中,60萬噸/年煤制乙二醇項目將在貴州省黔西南州興仁縣開花結果。
會上,李壽生對煤制乙二醇未來發(fā)展提出建議:一是推動技術進步,使產(chǎn)品質(zhì)量達到聚酯生產(chǎn)要求;二是聚焦產(chǎn)品高質(zhì)量、差異化發(fā)展,在關注高端聚酯、仿絲領域的細化應用性研究的同時,開發(fā)煤經(jīng)草酸二甲酯、碳酸二甲酯生產(chǎn)聚乙醇酸及聚碳等技術路線;三是與化纖產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,推動化纖原料多元化,實施煤基化纖原料示范工程,推動聚酯產(chǎn)業(yè)向西部地區(qū)轉移;四是構建煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)技術標準體系。